大型鄂式碎石粉碎機在經(jīng)歷的運行,其潤滑性能指標會有所,影響機械的正常作業(yè),這就需要對原有的裝置做出改造,下面我們就來看一下大型鄂式碎石粉碎機潤滑裝置的改進。
潤滑裝置的集油器由回油盒以及安裝在其內(nèi)部的擋油盤構成,承擔著連桿以及主軸軸瓦等處潤滑點的滲漏以及回油匯集任務,工作之后,生產(chǎn)中出現(xiàn)的粉礦會通過各個供油點以及回油點進入裝置管路,沉積在管路底部,使管路阻力增加,導致供油、回油不暢,影響機械的正常潤滑,因此對于潤滑裝置供油、回油不暢的困擾,能夠采納高分子復合管代替本來的管路,以此類困擾的發(fā)生。
用GLc3—8列管式冷卻器替代原有冷卻器,將冷卻面積由7平方米增加到8平方米,增加油溫冷卻成效;將原線隙式GLQ一80過濾器改為雙筒網(wǎng)式SLQ一40過濾器,添加了過濾面積以及工作壓力等改造方式,使大型鄂式碎石粉碎機的潤滑裝置更穩(wěn)定,即使油溫改變較大,油壓仍然保持穩(wěn)定,潤滑成效仍然精良。
對于回油盒安裝不易的困擾,可對本來的集油裝置做出改進,將原有一體的底部回油盒分解為兩部分,在安裝時先將回油盒不變板安裝在主軸承的端面上,之后再組裝底部回油盒,用螺絲做出緊固以達到密封的作用,而回油盒安裝后對連桿總成在主軸上的安裝以及找正導致大的困難,因此對連桿總成的安裝和調(diào)試,通常是先將連桿總成安裝以及調(diào)試達到安裝配置技術規(guī)范規(guī)范后,再做出底部回油盒的安裝。
經(jīng)歷對上述困擾的改進后,大型鄂式碎石粉碎機的潤滑成效打造了顯著的修改,生產(chǎn)方案打造顯著提高,不但是維修與改換的工作量,還大大了大型鄂式碎石粉碎機的電量消耗,順應了大型鄂式碎石粉碎機的性能運轉。
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