有的選礦廠對其選礦的對象石灰石采用的是三段開路破碎流程,粗碎采用顎式破碎機1臺,中碎采用錘式破碎機1臺,細(xì)碎采用短頭圓錐破碎機1臺和細(xì)碎機1臺;細(xì)碎前采用圓振動篩進(jìn)行預(yù)先篩分。由于設(shè)備選取及工藝設(shè)置不當(dāng),破碎效果較差。通過問題分析,有的廠及時對破碎工藝進(jìn)行了調(diào)整,效果較理想。
一、原破碎工藝存在問題
1、破碎機破碎效果差
中碎破碎產(chǎn)品中大塊粒度為130mm,遠(yuǎn)大于細(xì)碎機的大給礦粒度90mm,嚴(yán)重制約了細(xì)碎機處理能力和破碎效果;而細(xì)碎采用的短頭圓錐破碎機排礦口間隙調(diào)整到 小值8mm時,排礦中-15mm粒級僅為55%。破碎機破碎效果差,在開路破碎工藝中,是影響破碎產(chǎn)品粒度的主要原因。
2、細(xì)碎前預(yù)先篩分篩孔較大
細(xì)碎前預(yù)先篩分篩孔為20×24mm,篩下量中-15mm粒級含量僅為81%左右,表明篩孔較大,是影響破碎產(chǎn)品粒度的重要原因。
3、中碎前缺少預(yù)先篩分
粗碎排礦中-15mm粒級含量較大,約為46%,這部分量進(jìn)入中碎機,給中碎造成較大壓力,為中碎工藝暢通,中碎排礦口在45~50mm之間。排礦口較大,不利于提高中碎產(chǎn)品細(xì)粒級含量。
二、設(shè)計改造目標(biāo)
通過增加中碎前預(yù)先篩分,中碎壓力,縮小中碎排礦口間隙,中碎排礦粒度,滿足細(xì)碎機的給礦要求,更換中碎、細(xì)碎機提高破碎效果,實現(xiàn)破碎 終產(chǎn)品粒度-15mm達(dá)85%以上;解決雨季粉礦溜子經(jīng)常堵塞問題。
三、方案設(shè)計及有關(guān)數(shù)據(jù)
1、本次設(shè)計給料機處理礦量630t/h;固定篩安裝傾角定為48°;中碎排礦口間隙定為35mm;破碎產(chǎn)品粒度為-15mm占85%以上;細(xì)碎機排礦口設(shè)定為10mm;短頭圓錐破碎機排礦口設(shè)定為8mm;中碎前增加預(yù)先篩分工藝,條篩篩孔設(shè)為18mm;細(xì)碎前篩分,篩孔設(shè)為15×18mm。
2、設(shè)計工藝流程
設(shè)計破碎工藝仍為三段開路流程,中碎前增加預(yù)先篩分,篩下礦量經(jīng)過皮帶直接進(jìn)入粉礦倉。
3、方案設(shè)計
中碎前增加預(yù)先篩分,更換1臺細(xì)碎機及1臺中碎破碎機。中碎前增加預(yù)先篩分,可以中碎處理礦量30%左右,將中碎破碎機排礦口調(diào)整到35mm左右,排礦中大粒度為70mm,能滿足細(xì)碎機的給礦要求。
四、改造實施中設(shè)備的主要變更
1、由于設(shè)備生產(chǎn)周期影響,破碎工藝改造實施時,細(xì)碎機沒有按原設(shè)計進(jìn)度安裝。
2、原設(shè)計中碎設(shè)備整機購進(jìn),實際為備件組裝。
改造后,無論是篩分效果,還是中碎及 終的產(chǎn)品效果均較理想,破碎效率及生產(chǎn)能力提高,同時基本解決了雨季粉礦溜子經(jīng)常堵塞的難題,也為該廠帶來了良好的社會效益及經(jīng)濟(jì)效益。
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